FANUC数控系统是在国内乃至世界应用广泛的数控系统之一,由于其具有良好的可靠性和较高的性价比,赢得了国内众多用户的良好口碑;但是,无论采用多么稳定的数控系统和电气装置,对于一个整体相对复杂的数控机床来说,总会遇到这样或那样的问题出现,而这些问题又都通过数控系统界面显现出来,怎样灵活、快速、、准确的解决这些问题,成为我们每个维修人员必须面对的现实,笔者曾多次参与多种FANUC数控系统的机床维修,就自己浅薄的经验来看,提高维修人员的综合判断能力,将数控机床电气、机械、液压、气动等各部分有机的综合起来整体考虑,是准确判断数控机床问题的一个较好方法,有利于快速解决维修过程中
的难题。以下是自己实际工作中遇到的几个实例,敬请同行指正。
一、现场实际情况:一台日本SHIN NIPPON KOKI CO.,LTD (新日本工机株式会社)公司生产配置FANUC-11T系统的型号为SUT-60的数控车床,在用户正常使用一年后机床搬迁,在新场地开机不到半小时后机床操作面板上报警信息灯“ER 3”点亮,数控系统无法解除急停状态,机床液压准备不能正常启动,所有机床动作不能运行。
具体分析思路:根据数控系统本身并无确定报警信息来看,该故障可能出在机床外围功能单元部分,如:液压站、刀架、液压卡盘等,首先目测上述功能单元部分,发现液压站油箱油位过低,加满液压油后重新开机,故障现象依旧;查阅机床厂家的使用说明书,里面列出针对“ER 3”报警信息的解释和上述分析*吻合;又由于液压站无法正常启动,故问题出在刀架、液压卡盘部分的可能性较大,通过分析机械结构可知本机床液压卡盘不属于翻转型卡盘,不会存在定位检测故障的可能性(常规液压卡盘一般仅有油路压力检测开关,用来监测卡盘的夹紧力);综合以上思路,遂把解决问题的重点放到刀架部分上来,查阅系统内装PMC程序(PC-I),其中信号“TRNC”为“1”(刀架计数器检测错误),才导致“ER 3”报警信息灯点亮,继续分析PMC梯形图,得知故障出现在用于刀架控制的两个内部计数器的当前值不一致上,将C3和C7这两个计数器按当前刀架刀号重新设定后,关机后再开机,不再出现“ER 3”报警信息,机床恢复正常工作。
原因分析:由于液压站油箱油位过低,用户长期忽略警示信息,导致刀架运转(由液压马达驱动)计数器计数不准,引发了“ER 3”报警。
附局部梯形图如下:此信号为“0”,才导致TRNC信号为“1”。
此信号为“1”,才导致“ER 3”报警灯闪亮
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